递减降下去 产量提上来——川西北气矿老气田“驻颜有术”

2024-07-29 13:26 未知

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通讯员 廖光明

7月26日,川西北气矿中坝气田措施挖潜井中坝27井成功复产一周以来,气井生产平稳。该井的成功复产,拓展了中坝气田挖潜新区块。

今年以来,川西北气矿围绕老气田持续稳产和支撑气矿高质量上产30亿方,突出气藏潜力认识、气藏开发方式、气藏治理思路“三个转变”,因藏施策、统筹部署,精准实施“驻颜术”,牢牢把握住了老气田稳产主动权,让气田再次焕发青春。上半年气矿实施挖潜项目52项,实现增产井43口。

近年来,随着大部分气田进入开发中后期,稳产难度大大增加,一系列矛盾和挑战接踵而至,如何助力稳产,提升开发质效?

川西北气矿开发管理部负责人周光亮谈到,气矿坚持“精益开发 追求卓越”的大开发理念,坚持“一井一策”的治理思路,通过加大精细气藏描述、坚持动态分析贯穿开发始终、加强井筒完整性管理、持续优化采气工艺及地面工艺、完善回注等配套保障,深刻剖析老气田开发的关键问题,研究制定稳产对策,真正做到提效果、控投入、保增产。

以开发大调查为基础全面摸清气井家底。气矿根据西南油气田公司气井分类标准,突出气井基本情况、地质气藏工程、采气工艺、地面集输以及经济效益5大类87项调查内容,形成全结构化气井现状调查表。以开发大调查内容为基础,结合勘探新进展及开发大调查成果,优选措施挖潜项目101项,推动挖潜工作选井-部署-实施-跟踪评价有序开展。

夯实稳产基础,持续优选挖潜目标。优选中坝27井等开展进攻性措施改造并获突破,以“挖”促“稳”,继续打造中坝气田“零递减”开发样板。中坝气田已投产50余年,目前已进入开发中后期,受地层压力降低、气井产水等影响,气藏稳产面临严峻挑战。今年上半年,气矿通过持续开展连续气举、间隙气举、地面工艺改造,在提高开井率和开井时率上下狠功夫,同比增产294.7万方,进一步保障气藏稳定生产,助力气藏最终采收率提高。

自动间歇开关井技术支撑气井生产时率提高。针对间歇井开关操作复杂、人工成本高的难题,气矿建立了6种控制场景模式:定时、定压、定开度、常开、常关、手动,研制场景管理系统远传远控配套装置,实现间歇生产井人工成本降低80%,间歇井产量提高10%以上。

“通过强化开发生产对标管理,聚焦问题短板,务实举措重点突破,差距指标扭转提升,实现开发技术和管理水平双提升。事实证明,通过高效科学的调整,老气田可以焕发青春,实现高质量开发。”周光亮说。

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